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合康高压变频器在引风机改造上的应用

   日期:2011-11-16     来源:中国传动网    浏览:2152    评论:0    

摘要:本文介绍山西兆丰铝业公司自备电厂设计3台135MW循环硫化床机组,于2006年6月相继投产发电,投产以来,由于风机出力不满,风机等效使用效率不高,厂用电率举高不下,原风机采用液力耦合器调速方式,该调节方式在满负荷时相能对经济运行,但在低转速情况下,能量损失严重,因此电厂必须对有节能空间的辅机进行变频器调节改造,自备电厂首先选择引风机进行了技术改进。
 


1、引风机改造前现状

自备电厂为3×135WM循环硫化床发电机组。三台机组六台引风机全部采用液力耦合器调节方式,液力耦合器是通过控制工作腔内工作油液的动量矩变化,来传递电动机能量并改变输出转速的,电动机通过液力耦合器的输入轴拖动其主动工作轮,对工作油进行加速,被加速的工作油再带动液力耦合器的从动工作涡轮,把能量传递到输出轴和负载,这样,可以通过控制工作腔内的油压来控制输出轴的力矩,达到控制负载的转速的目的。液力耦合器调速范围在20%~95%之间,其效率基本上与转速成正比,随着输出转速的降低,效率基本上成正比下降。100%转速时效率95%,75%转速时效率约72%,20%转速时效率约19%,液力耦合器用于风机,其轴的输出功率与转速的三次方成正比,当转速下降时,虽然液力耦合器效率与转速成正比下降,但电动机综合轴功率还是随着转速的下降成二次方比例下降,因此低转速时,风机的综合效率很低,电机耗能相对较大。引风机电机设计参数如下:

2、改造实施方案

1.变频器选型配置方案

按照引风机电机容量,选用北京合康亿盛变频科技股份有限公司生产的变频器HIVERT-Y06/220,额定输出电流为220A。保留现有的引风机电动机和高压开关,考虑6kV配电室位置情况,我们将除尘器配电室空余空间位置隔离设置为变频器间,变频器电缆用原引风机动力电缆,变频器至风机电缆重新布置。变频器控制电源采用380V控制,电源一路取源于变频器变压器变压交流380V,另一路取于机组380V系统,两路电源可以自动切换无需人工调整。变频器间电缆沟道在原电缆沟的基础上进行完善,保证满足施工要求。

2.引风机改造

       由于原引风机使用液力耦合器进行调节,变频改造后,电机由变频器拖动进行变频运行,必须将液力耦合器拆除。但是拆除液力耦合器后电机和风机间连接轴的空间距离太长,扭距大容易造成变形,造成系统停机,因此在原液力耦合器位置专门进行设计制作了连接轴,并考虑在轴中位置设计支撑联轴器,轴的设计考虑了在0~50Hz范围内没有共振点。

 
 
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